一、工藝及流程圖(除壓泥、配藥外,實(shí)現(xiàn)自控)
1、 含氟廢水流入 1#緩沖槽,經(jīng)泵進(jìn)入 1#反應(yīng)槽,投加除氟劑 F4;
2、 經(jīng)反應(yīng)槽充分反應(yīng)后,廢水自流進(jìn)入 3#反應(yīng)槽,自動(dòng)投加液堿,投加泵受 pH 計(jì)自動(dòng)控制,充分?jǐn)嚢璺磻?yīng);
3、 廢水自流進(jìn)入 4#反應(yīng)槽,加入 PAM 絮凝沉淀,自流進(jìn)入 1#斜板沉淀槽;
4、 廢水自 2#緩沖槽經(jīng)泵進(jìn)入 6#反應(yīng)槽,投加除氟劑 F4,經(jīng)反應(yīng)槽充分反
應(yīng)后,廢水自流進(jìn)入 8#反應(yīng)槽,自動(dòng)投加液堿,投加泵受 pH 計(jì)自動(dòng)控制,充分?jǐn)嚢璺磻?yīng);
5、 廢水進(jìn)入 9#反應(yīng)槽,加入 PAM 絮凝沉淀,自流進(jìn)入 2#斜板沉淀槽;
6、 廢水自流進(jìn)入 3#緩沖槽,達(dá)標(biāo)排放;
7、 沉淀槽底部自動(dòng)閥定期開(kāi)啟,排入污泥緩沖槽,經(jīng)泵轉(zhuǎn)入原石膏壓濾機(jī)管道進(jìn)行污泥處理。
二.工藝可行性分析
通過(guò)前期對(duì)貴司廢水的檢測(cè)和了解,發(fā)現(xiàn)水體中硫酸根離子濃度較高,因此在工藝設(shè)計(jì)過(guò)程中我們排除了大量使用鈣鹽的方案。原因如下:
首先,使用鈣鹽不可避免的會(huì)產(chǎn)生大量的粉塵,操作環(huán)境差,以目前嚴(yán)格的環(huán)保要求來(lái)看可能會(huì)引起廠區(qū)環(huán)境的不合格;
其次,使用鈣鹽運(yùn)行時(shí),在水流緩慢(吸附塔、過(guò)濾器等)和濾徑較小的工段,容易發(fā)生析鹽現(xiàn)象,這會(huì)引起管道堵塞及結(jié)垢(我司以往客戶使用均出現(xiàn)類(lèi)似情況,具體如下圖所示),需后續(xù)定期清理,影響運(yùn)行的穩(wěn)定性。
鈣鹽沉淀物淤積堵塞管道
硫酸鈣析出阻塞布水帽
針對(duì)于廢水的特點(diǎn),我司根據(jù)兩年來(lái)長(zhǎng)期的現(xiàn)場(chǎng)除氟經(jīng)驗(yàn),制定了除氟劑 F4 預(yù)處理+除氟劑 F4 深度處理的兩步處理運(yùn)行方案,該運(yùn)行方案占地面積小,使用計(jì)量泵準(zhǔn)確加藥,使用 PLC 控制系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)控制,工藝運(yùn)行穩(wěn)定。同時(shí),根據(jù)以往的實(shí)地經(jīng)驗(yàn),使用該工藝進(jìn)行廢水除氟處理,可以保證出水氟含量穩(wěn)定在
0.5 ppm,調(diào)試完成后只需定期巡檢排除可能的設(shè)備故障,整個(gè)除氟流程無(wú)需人
工操作,大量節(jié)省人力和基建成本。
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